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      五陽煤礦:空壓機站“智能”改造賦“新能”

        【壓縮機網(wǎng)】“空壓機智能化集中控制和節(jié)能改造及余熱利用項目的完成提升了設(shè)備運行效率,降低了能源消耗,實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能?!蔽尻柮旱V機電科科長張麗峰。

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        空壓機智能化集中控制和節(jié)能改造及余熱利用項目,是五陽煤礦針對洗煤廠、新副井兩個空壓機站存在環(huán)境差、效率低、能耗和故障率高等問題,以“減人增效、降本增效、提質(zhì)增效”為目標,將現(xiàn)有的高耗能空壓機更新為先進的低功耗空壓機,并進行智能化技術(shù)創(chuàng)新及改造,實現(xiàn)了空壓機的全自動無人值守作業(yè)。同時,通過增加電機繞組溫度、前后軸承溫度、電機振動等檢測裝置,建立了能效監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)設(shè)備運行狀態(tài)及用電量精準計量,保證了空壓機良好的運行工況,延長空壓機安全運行周期。立足空壓機運行過程中產(chǎn)生熱能的利用,搭建余熱利用“生態(tài)鏈”,建立空壓機余熱回收系統(tǒng),安裝余熱回收裝置,在不改變空壓機原有運行狀態(tài)的前提下,將自來水引入換熱裝置進行兩次循環(huán)加熱,使水溫達到50-55攝氏度,向職工浴室提供洗浴熱水。目前,該項目投入運行已經(jīng)四個月的時間,收到了預期效果。據(jù)統(tǒng)計,減少3名空壓機專職看護人員,每年可節(jié)約電量188萬度、空壓機測試費用8.2萬元、供熱費用57.18萬元。           

      標簽: 空壓機煤礦改造  

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