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    1. 壓縮機網(wǎng) >知識>工程實例>正文

      技術(shù) | 空壓機系統(tǒng)節(jié)能改造

        【壓縮機網(wǎng)】1.技改背景

        1)、5000t/d熟料生產(chǎn)線由4臺20m?/min(工頻機、110KW,風(fēng)冷)、額定壓力0.7MPa空壓機集中供氣,每臺空壓機平均運行時間為5500小時/年,熟料工序空壓機電耗高,達到1.47度/噸熟料,電耗高的主要原因有以下幾點:

        ①、原料破碎系統(tǒng)收塵器用氣量5m?/min,設(shè)計壓力0.5MPa,離氣站距離遠(yuǎn),距離有200多米,供氣管路長,管道阻力損失達0.1MPa,因此要求氣站出口壓力在0.6MPa以上。

       ?、?、生產(chǎn)線各設(shè)備運行時間不一致,用氣量波動較大,工頻機不能調(diào)節(jié)系統(tǒng)產(chǎn)氣量,供需不平衡,空壓機加載率只有78%左右。

       ?、邸⒂捎陲L(fēng)冷效果較差,在高溫季節(jié)經(jīng)常造成高溫跳停,影響窯系統(tǒng)可造性。

        2)、2500t/d熟料生產(chǎn)線配置2臺20m?/min空壓機集中供氣(工頻、132KW,風(fēng)冷額定壓力0.7MPa),每臺空壓機平均運行時間為5000小時/年,熟料工序空壓機電耗為1.53度/噸熟料,電耗高的主要原因有:

       ?、佟⑸a(chǎn)線各設(shè)備運行時間不一致,用氣量波動較大,工頻機不能調(diào)節(jié)系統(tǒng)供氣量,供需不平衡,空壓機加載率只有76%左右;

        ②、由于風(fēng)冷效果差,在高溫天氣經(jīng)常造成高溫跳停,影響窯系統(tǒng)可造性。

        3)、包裝發(fā)運部共有7套包裝系統(tǒng),4套散裝系統(tǒng),均由1臺10m?/min、1臺20m?/min、2臺40m?/min、額定壓力為0.75-0.8MPa的工頻空壓機集中供氣,包裝系統(tǒng)噸水泥電耗為0.63度電,電耗高的主要原因有:

       ?、佟⒂脷恻c分散:1-18#庫承擔(dān)火車散灰出廠,配置收塵器設(shè)計壓力0.45-0.5MPa,用氣量14m?/min,由于離供氣點距離遠(yuǎn),管道阻力達0.1MPa以上;

        ②、1-18#庫底卸料氣化壓力只需要0.2MPa,耗氣量16m?/min,也是由空壓機站集中供氣。 由于高壓低用、管道壓力損失,造成電耗浪費。

       ?、?、11套系統(tǒng)作業(yè)時間不一致,用氣量波動較大,工頻機不能調(diào)節(jié)系統(tǒng)產(chǎn)氣量,供需不平衡。

        4)、六臺水泥磨系統(tǒng)配3臺40m?/min(工頻、200KW、風(fēng)冷、額定壓力0.8MPa)空壓機集中供氣,水泥工序空壓機電耗達1.02度/噸水泥。電耗高的主要原因有:

       ?、?、混合材破碎、熟料輸送在白天進行,用氣量遠(yuǎn)低于一臺空壓機的產(chǎn)氣量;

       ?、?、由于六臺水泥磨運行時間不同步,很難做到供需不平衡,空壓機加載率只有75%。

        5)、礦粉磨系統(tǒng)有三臺空壓機:兩臺40m?/min(工頻機,風(fēng)冷),一臺30m?/min(變頻機、風(fēng)冷)。存在的主要問題是由于環(huán)境差,冷卻效果差,兩臺40m?/min空壓機經(jīng)常發(fā)生高溫跳停。

        空壓機圖

        2.技改方案

        針對上述存在的問題,我公司對各生產(chǎn)部的實際用氣量、實際使用壓力,氣站布置、變頻技術(shù)應(yīng)用等方面進行了詳細(xì)的調(diào)查并統(tǒng)計,經(jīng)過反復(fù)討論與論證,z*后形成如下解決措施:

        1)、根據(jù)實際需要,1-18#水泥庫底卸料氣化置安裝一臺額定壓力0.3MP,流量16m?/min的變頻空壓機供氣,同時優(yōu)化供氣管網(wǎng),盡量減少壓力損失。

        2)、將5000t/d窯系統(tǒng)其中的二臺工頻機改造成變頻機,正常開窯時用2臺變頻機,利用變頻自動調(diào)節(jié)技術(shù)適應(yīng)用氣量波動的工況,加載率從原來78%提高至99.6%。

        3)、水泥磨系統(tǒng)增加一臺20m?/min變頻空壓機,利用變頻自動調(diào)節(jié)技術(shù)適應(yīng)用氣量波動的工況,加載率從原來75%提高至96.7%;

        4)、水泥磨及包裝發(fā)運空壓機進行集控功能改造,將壓力信號接入中控,由中控操作人員根據(jù)系統(tǒng)壓力操作空壓機開停,杜絕空壓機空運行浪費電耗;

        5)、2500t/d線空壓機以能源合同形式更新兩臺永磁變頻水冷空壓機,用變頻自動調(diào)節(jié)技術(shù)適應(yīng)用氣量波動的工況,加載率從原來76%提高至99.3%;

        6)、19-32#庫包裝和散裝出廠系統(tǒng)以能源合同形式用2臺永磁變頻(1臺10m?/min、1臺20m?/min),替換對應(yīng)的兩臺工頻機,提高設(shè)備效能;

        7)、改進收塵器管接頭的連接方式,將原來管接頭改成螺旋結(jié)構(gòu),外面軟管采用多道多方位緊固,形成迷宮密封,增大阻力,確保接頭連接可靠,杜絕接頭漏氣現(xiàn)象。

        8)、將5000t/d系統(tǒng)及礦粉磨系統(tǒng)的空壓機冷卻方式改為水冷,提高冷卻效果,降低排氣溫度。提高可靠性;

        9)、原料破碎就近安裝一臺額定壓力0.5MPa,流量6m?/min的變頻空壓機,實現(xiàn)就近供氣,減少阻力損失;同時原氣站壓力相應(yīng)下調(diào),降低電耗。

        10)、水泥生產(chǎn)部混合材破碎系統(tǒng)單獨安裝一臺3m?/min變頻空壓機,實現(xiàn)就近供氣;

        11)、1-18#水泥庫收塵器就近安裝一臺20m?/min變頻空壓機,同時停運原氣站一臺40立方空壓機,實現(xiàn)就近供氣。

        12)在六臺水泥磨機系統(tǒng)分管上分別安裝電動門,開停磨時由中控操作,實現(xiàn)系統(tǒng)與供氣同步工作,減少泄漏。

        13)、在十一套包裝及散裝系統(tǒng)分管上分別安裝電動門,系統(tǒng)開停由中控操作,實現(xiàn)系統(tǒng)與供氣同步工作,減少泄漏。

        3.創(chuàng)新亮點

        1)、節(jié)能匹配:根據(jù)不同工況的實際要求,優(yōu)化配置相應(yīng)等級的空壓機;

        2)、變頻改造:利用變頻自動調(diào)節(jié)技術(shù)適應(yīng)用氣量波動的工況;

        3)、集控節(jié)能:通過集控改造,減少空壓機空轉(zhuǎn)造成的電耗損失;

        4)、永磁變頻技術(shù):淘汰高能耗空壓機,使用高效能永磁變頻技術(shù);

        5)、軟管聯(lián)接改造:改造收塵器軟管聯(lián)接方式,杜絕連接不良產(chǎn)生漏氣;

        6)、冷卻方式改造:空冷改為水冷,提高設(shè)備可靠性。

        7)、就近供氣:遵循就近供氣原則,減少漏氣及阻力損失;

        8)、系統(tǒng)與供氣同步工作:各用氣系統(tǒng)分管上安裝電動閥門,由中控操作,實現(xiàn)系統(tǒng)與供氣同開同閉。

        4.技改效果

        改造以后,根據(jù)長期實際應(yīng)用統(tǒng)計結(jié)果顯示,5000t/d熟料生產(chǎn)線空壓機平均電耗從原來的1.47度/噸熟料降至0.65度/噸熟料,整整降低了0.82度電/噸熟料,降幅達56%。2500t/d熟料生產(chǎn)線空壓機平均電耗從原來的1.53度/噸熟料降至0.98度/噸熟料,下降了0.55度電/噸熟料,降幅達36%。 水泥磨系統(tǒng)空壓機平均電耗從原來的1.02度/噸水泥降至0.38度/噸水泥,下降了0.64度/噸水泥, 降幅達63%。包裝系統(tǒng)空壓機平均電耗從原來的0.63度/噸水泥降至0.45度/噸水泥,下降了0.18度/噸水泥,降幅達29%。

        本項目于2016年1月份改造完工。自2016年8月開始統(tǒng)計至2017年11月止,累計節(jié)電達5003689度電,節(jié)約電費達300.2213萬元。若按每度電折合CO2排放0.785kg計算,共減少CO2排放3927895.86kg,因此本項技術(shù)革新不僅具有良好的經(jīng)濟效益,而且還具有良好的社會效益。

      標(biāo)簽: 空壓機節(jié)能改造  

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